В «УРАЛХИМе» успешно завершили ремонт на агрегате аммиака

Корпоративные новости Новости предприятий
24.08.2020
В «УРАЛХИМе» успешно завершили ремонт на агрегате аммиака

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в цехе производства аммиака завершили остановочный ремонт агрегата АМ-70. В работах приняли участие порядка 350 человек, в том числе около 200 сотрудников подрядных организаций.

  – С ремонтом справились, выполнили все, что запланировали, – рассказывает начальник цеха аммиака Дмитрий Ходырев. – Каждый остановочный ремонт – это вызов для коллектива, который без преувеличения остается в памяти надолго. Прошедший ремонт пополнит багаж опыта наших работников, а также позволит составить план работы по данному агрегату на ближайшие годы.

Самая масштабная работа прошла в печи риформинга, здесь заменили змеевики парогазовой, паровоздушной смеси и пароперегреватель II ступени. Оборудование используют со времен строительства цеха, и экспертиза промбезопасности показывала их незначительный остаточный ресурс, так что замена была необходима. После их установки обновили футеровку стен в печи риформинга и загрузили в реакционные трубы новый катализатор.

Традиционно сложные и трудоемкие работы прошли в отделении компрессии. На компрессоре природного газа смонтировали систему «сухих» газовых вместо масляных уплотнений. С их внедрением исключили попадание масла в газ, тем самым продлив срок службы катализатора и снизив риски остановки агрегата при переключении насосов масляных уплотнений. На этом же компрессоре установили современную систему вибромониторинга. Она позволит более точно следить за состоянием роторов в режиме реального времени и делать прогноз на их работу.

Непростой стала замена теплообменных трубок конденсатора компрессора синтез-газа – это 1800 трубок. Плюсом ко всему – сложная конструкция, стесненные условия и сжатые сроки.

Большую работу провели энергетики. Заменили коммутационную аппаратуру на электроподстанции, восстановили контур заземления электродвигателей вентиляторов, заменили щитки освещения в одном из корпусов. Для проведения масштабных работ по замене змеевиков и пароперегревателя в печи риформинга смонтировали десять дополнительных подключательных пунктов и больше километра кабелей. Также обновили в цехе десять километров кабелей с безопасной оболочкой, не поддерживающей горение.

Не менее значимые обновления провели прибористы – выполнен большой объем работ по ремонту и модернизации автоматических систем управления технологическим процессом (АСУТП). Заменили устаревшую систему удаленного ввода температур. Полностью обновили верхний уровень АСУТП – весь парк серверов, рабочих станций на пультах управления агрегата. Установлен последний релиз программного обеспечения системы. Проведены существенные доработки системы противоаварийной защиты агрегата. Все эти работы позволили повысить безопасность производства, надежность работы, удобство управления, архивирования информации АСУТП агрегата.

24.08.2020
В «УРАЛХИМе» успешно завершили ремонт на агрегате аммиака

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в цехе производства аммиака завершили остановочный ремонт агрегата АМ-70. В работах приняли участие порядка 350 человек, в том числе около 200 сотрудников подрядных организаций.

  – С ремонтом справились, выполнили все, что запланировали, – рассказывает начальник цеха аммиака Дмитрий Ходырев. – Каждый остановочный ремонт – это вызов для коллектива, который без преувеличения остается в памяти надолго. Прошедший ремонт пополнит багаж опыта наших работников, а также позволит составить план работы по данному агрегату на ближайшие годы.

Самая масштабная работа прошла в печи риформинга, здесь заменили змеевики парогазовой, паровоздушной смеси и пароперегреватель II ступени. Оборудование используют со времен строительства цеха, и экспертиза промбезопасности показывала их незначительный остаточный ресурс, так что замена была необходима. После их установки обновили футеровку стен в печи риформинга и загрузили в реакционные трубы новый катализатор.

Традиционно сложные и трудоемкие работы прошли в отделении компрессии. На компрессоре природного газа смонтировали систему «сухих» газовых вместо масляных уплотнений. С их внедрением исключили попадание масла в газ, тем самым продлив срок службы катализатора и снизив риски остановки агрегата при переключении насосов масляных уплотнений. На этом же компрессоре установили современную систему вибромониторинга. Она позволит более точно следить за состоянием роторов в режиме реального времени и делать прогноз на их работу.

Непростой стала замена теплообменных трубок конденсатора компрессора синтез-газа – это 1800 трубок. Плюсом ко всему – сложная конструкция, стесненные условия и сжатые сроки.

Большую работу провели энергетики. Заменили коммутационную аппаратуру на электроподстанции, восстановили контур заземления электродвигателей вентиляторов, заменили щитки освещения в одном из корпусов. Для проведения масштабных работ по замене змеевиков и пароперегревателя в печи риформинга смонтировали десять дополнительных подключательных пунктов и больше километра кабелей. Также обновили в цехе десять километров кабелей с безопасной оболочкой, не поддерживающей горение.

Не менее значимые обновления провели прибористы – выполнен большой объем работ по ремонту и модернизации автоматических систем управления технологическим процессом (АСУТП). Заменили устаревшую систему удаленного ввода температур. Полностью обновили верхний уровень АСУТП – весь парк серверов, рабочих станций на пультах управления агрегата. Установлен последний релиз программного обеспечения системы. Проведены существенные доработки системы противоаварийной защиты агрегата. Все эти работы позволили повысить безопасность производства, надежность работы, удобство управления, архивирования информации АСУТП агрегата.